汽輪機(jī)積鹽,功率下降抽凝式高轉(zhuǎn)數(shù)的工業(yè)汽輪機(jī),進(jìn)汽為鍋爐產(chǎn)生的新蒸汽,尾部排汽經(jīng)過(guò)凝汽器全部凝結(jié)成水,送到除氧器除氧后循環(huán)使用。這臺(tái)主汽輪機(jī)投入運(yùn)行僅半年就出現(xiàn)功率下降、轉(zhuǎn)數(shù)下降,入口蒸汽流量下降,經(jīng)反復(fù)調(diào)整無(wú)效,海寧高容器過(guò)濾器被迫停機(jī)處理。經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn),在汽輪機(jī)的通流部分結(jié)有很多白色的水垢,比較松軟,經(jīng)取樣分析,SiO2為44%,鈉鹽為55%,磷酸鹽為1%,于是確定用飽和蒸汽清洗,經(jīng)過(guò)兩次不停機(jī)清洗,使汽輪機(jī)恢復(fù)了工作性能。發(fā)生上述問(wèn)題的主要原因如下。
(1)爐水的含鹽量過(guò)高。由于爐內(nèi)水處理為協(xié)調(diào)磷酸鹽處理,R值控制在215-218,pH值8.18-9.12,采用Na3PO4和Na2HPO4按7:3的比例混合加藥,配制2%水溶液后用加藥泵輸送到鍋爐汽包,由于人工分析繁瑣、緩慢,調(diào)整藥量的時(shí)間滯后,常常導(dǎo)致藥加得過(guò)多,爐水的含鹽量過(guò)高,而超高壓蒸汽的機(jī)械攜帶和溶鹽能力較強(qiáng),故蒸汽中的Na+,SiO2超標(biāo)較大,在汽輪機(jī)中膨脹時(shí),隨著溫度的降低,溶解度下降而析出,引起汽輪機(jī)通流部分積鹽結(jié)垢。
(2)汽包的分離功能。差汽包里有22個(gè)渦殼型旋風(fēng)分離器,進(jìn)行汽、水的一次分離,而二次分離只是在飽和蒸汽引出管處有三層不銹鋼絲網(wǎng),沒(méi)有水噴淋和水清洗設(shè)施,因此分離效果較差,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),其分離效率最高僅達(dá)89%.為了獲得清潔蒸汽,減少蒸汽中的含鹽量,必須首先降低爐水中的含鹽量。解決的辦法有兩種:一種是盡量減少進(jìn)入爐內(nèi)的各種鹽類(lèi)雜質(zhì);另一種是排出部分高濃度的爐水,對(duì)爐水進(jìn)行稀釋?zhuān)範(fàn)t水含鹽濃度降低。
(3)管理不善。由于系統(tǒng)剛剛運(yùn)行,對(duì)引進(jìn)設(shè)備的性能及控制方法沒(méi)有完全掌握,國(guó)內(nèi)配套設(shè)備工作不太穩(wěn)定,調(diào)試還沒(méi)有結(jié)束,因此,沒(méi)有確定出最佳工藝操作條件。
為了降低爐水的含鹽量,必須加大排污。該鍋爐設(shè)計(jì)排污率為4%,排污量為4400kg/h,而實(shí)際排污率高達(dá)519%,排污量為6500kg/h。即使在這種情況下,蒸汽品質(zhì)合格率也僅達(dá)到92%,產(chǎn)生很大的能量損失,其原因是排污效果不好造成的。